Depuis ce matin 9h30, le club est présent au forum des associations 2012.
Notre stand est dans la partie centrale avec vue sur la scène.
Un diaporama de photos du club, Le nouveau site 😉 et Nao qui fait sa star.
Le club comporte une communauté de Gamers dont certains joue au cultissime World Of Warcraft. La prochaine extension du jeu sort le 25 septembre. Rendez-vous donc à la séance de jeu qui suit (le dimanche 7/10/2012) pour explorer ces nouvelles contrées et tater du Panda 😉
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See you in game.
En mars nous avons réalisé des test sur plaque d’essai… Le montage a été construit pas à pas. D’abord le schéma avec les valeurs théoriques puis les valeurs mesurées.
… mesures du transfo et de la sortie après redressement et filtrage.
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Les composants ont été soigneusement repérés et identifiés par rapport au schéma d’application du composant principal : L200
… puis placés sur plaque de test afin d’effectuer des mesures et les adaptations nécessaires 
Nous avons repris une petite activité Electronique au club il y a quelques mois… Repris, parce que cette activité était déjà pratiquée à Ordileers il y a quelques années. Nous avons étudié les bases (loi d’ohm et autres), les composants standards (résistance, condensateur, transistor), etc… nous avons aussi utilisé le fer à souder pour un premier apprentissage. Nous avons en préparation une alimentation stabilisée, avec toutes les étapes nécessaires à sa réalisation (de l’étude du schéma à la fabrication du circuit imprimé en passant par le choix des composants).
Nous sommes arrivés au bout des tutoriaux. En cherchant un peu sur le site web nous sommes tombés sur 2 montages intéressants. Ces montages sont intéressants car ils sont fournis chacun avec 2 programmes : un simple et un complexe. Cela va nous permettre de monter un peu dans la connaissance des possibilités du robot. Nous avons donc commencé par le montage de « boîte a bruit ». L’intérêt de ce montage réside dans l’utilisation d’un lien, dans le programme entre 2 propriétés de composant. Cela nous a permis de voir qu’il s’agissait d’une espèce de « binding ». Cela relie l’angle d’un moteur au volume d’un son. Par contre nous avons été génés par la mémoire disponible dans le robot. Pour pouvoir télécharger le programme on a dû remplacer un son par un autre plus petit. Cela fait un peu peur pour la version complexe du programme (que nous n’avons pas encore regardée). Il va être urgent de passer à un soft qui place l’IA dans le PC et non dans le robot (Visual Studio for Robotics certainement).
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Travail sur |
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L’étape de programmation avait les éléménts nouveaux suivant :
Bon … le résultat n’était pas fameux. En effet pour un danceur de smurf c’était bon mais pas pour un marcheur. S’étant apperçu que les pieds n’adhérés pas assez au sol, nous lui avant fait des semelles anti-dérapentes (des petits freins en fait) (voir figure 1). Au final c’était dû à une erreure minime dans le montage : 1 cran de déclage dans une articulation. |
Aprés présentation aux absents du travail effectué à la scéance précédente, nous nous sommes attaqués au 3ème modèle. Il s’agit d’un scorpion! C’est un engin mobile mais pas sur roues : il marche. Le principe est fort simple : Il avance droit devant lui à l’infini (aux piles prés 😉 ). Quand un obstacle surgit dans son « champ de vision » il se met a reculer le plus vite qu’il peut. Si l’obstacle en se déplaçant vers lui plus vite que lui arrive à moins de 15cm, il pique en détendant sa queue. L’interet principal au niveau du code était la première utilisation d’une boucle.
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Ca pique ! Et encore nous avons changer les pivots pour ajouter de la resistance mécanique. Avant il piquait nettement plus fort. Nous avons fait cette modifcation pour régler un autre problème. En effet au départ quand il avancait, la resistance des pivots était trop faible et la queue se pliait/dépliait légèrement. Cela provoquer un léger déséquilibre et deviait le scorpion de sa trajectoire.